從上表中可以看出:一是焦?fàn)t煙氣流量大,要求脫硫工藝處理能力大;二是焦?fàn)t煙氣溫度范圍基本為180-300℃,溫度波動(dòng)范圍較大,焦?fàn)t煙氣中含有SO2,在180度至230度溫度區(qū)間內(nèi),SO2易與氨反應(yīng)轉(zhuǎn)化為硫酸銨,造成管道堵塞和設(shè)備腐蝕;三是焦?fàn)t煙氣成分復(fù)雜,含水量含量偏高,濃度一般為10%左右;四是焦?fàn)t煙囪必須始終處于熱備狀態(tài),要考慮到脫硫系統(tǒng)進(jìn)出口煙氣溫度問(wèn)題。 1.1.2焦?fàn)t煙氣排放標(biāo)準(zhǔn) 而河北省在特別地區(qū)排放標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上再次提標(biāo),對(duì)焦?fàn)t煙氣實(shí)施超低排放控制,在基準(zhǔn)含氧量8%條件下,顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分別為10毫克/立方米、30毫克/立方米、130毫克/立方米。根據(jù)河北省政府印發(fā)的《河北省打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)方案》要求,現(xiàn)有企業(yè)自2020年10月1日起執(zhí)行,新建企業(yè)自2019年1月1日實(shí)施之日起執(zhí)行。到2020年10月,全省焦化行業(yè)全部完成深度治理,達(dá)到超低排放標(biāo)準(zhǔn)。
在焦?fàn)t煙氣循環(huán)流化床內(nèi),消石灰干粉、焦?fàn)t煙氣及噴入的霧化水,在反應(yīng)器內(nèi)充分混合,并多次再循環(huán),使得反應(yīng)器內(nèi)參加反應(yīng)的消石灰量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于新投加的消石灰量,從而使SO2、SO3等酸性氣體能被充分地吸收,實(shí)現(xiàn)高效脫硫,一般脫硫效率能夠達(dá)到95%以上。 從余熱鍋爐出來(lái)的焦?fàn)t煙氣,從下部進(jìn)入循環(huán)流化床反應(yīng)器,焦?fàn)t煙氣通過(guò)底部的文丘里管的縮口進(jìn)行加速,直接進(jìn)入循環(huán)流化床反應(yīng)器內(nèi),焦?fàn)t煙氣與固體的消石灰粉料在循環(huán)流化床內(nèi)經(jīng)過(guò)氣固兩相氣流的作用,產(chǎn)生激烈的湍動(dòng),實(shí)現(xiàn)氣固兩相充分混合,延長(zhǎng)固氣兩相接觸時(shí)間,消石灰反應(yīng)物在上升的過(guò)程中,不斷形成聚團(tuán)物,由于重力問(wèn)題,較大的顆粒聚團(tuán)物向下飄落,當(dāng)下落至循環(huán)流化床縮口附近,而聚團(tuán)物在激烈湍動(dòng)中又不斷解體重新被氣流提升,使得氣固間的滑移速度高達(dá)單顆?;扑俣鹊臄?shù)十倍。循環(huán)流化床內(nèi)氣固兩相流機(jī)制,極大地強(qiáng)化了氣固間的傳質(zhì)與傳熱,實(shí)現(xiàn)了高效脫硫。
⑤脫硫的位置既可以布置在脫硝前,也可以布置在脫硝后,比較靈活; ⑥整套脫硫系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)無(wú)腐蝕。在循環(huán)流化床內(nèi)具有優(yōu)良的傳質(zhì)傳熱條件,使反應(yīng)器內(nèi)的霧化水迅速蒸發(fā),并且可瞬間脫除全部的酸性氣體SO3,并且煙氣溫度控制在露點(diǎn)溫度20℃以上,可確保反應(yīng)器及其下游設(shè)備不會(huì)產(chǎn)生腐蝕,整套設(shè)備無(wú)需防腐; ⑦具有良好的焦?fàn)t煙氣中二氧化硫濃度變化的適應(yīng)性,當(dāng)煙氣含硫量或要求的脫硫效率發(fā)生變化時(shí),無(wú)需增加任何工藝設(shè)備,僅需調(diào)節(jié)脫硫劑的耗量便可以滿足更高的脫硫率的要求;